segunda-feira, 28 de setembro de 2009

Soluções e problemas







Na última reunião constatamos que um dos motores de tração do robô deu problema, o que pode acarretar em encerramento das atividades da equipe, mas como somos brasileiros e não desistimos nunca, vamos desarmar o motor e tentar consertar, como plano B, comprar um novo.



Conseguimos solucionar os problemas encontrados com a garra de resgate, mas essa alegria durou pouco, atropelada pelo problema do motor.






quarta-feira, 9 de setembro de 2009

Mudanças na construção mecânica




























































Durante os testes mecânicos verificamos que teríamos problemas para resgatar os sobreviventes, devido ao posicionamento do sensor e da roda dianteira do protótipo, por isso foi necessário iniciar diversas modificações na construção da garra e posicionamento do sensor e roda, desmontando praticamente todo o robô.

terça-feira, 1 de setembro de 2009

Início dos testes de funcionamento











Iniciamos a fase primeira etapa dos testes de funcionamento, para que possamos assimilar as condições de trabalho do protótipo, bem como encontrar a forma mais rápida e segura de executar o resgate. A interface do programa é de fácil utilização, em que os comandos são bastante semelhantes ao que estamos habituados a utilizar em C.




Realizamos diversos testes para o melhor posicionamento do sensor de toque(o que nos trouxe alguns problemas) e de mobilidade do robô.




Dois vídeos postados dos testes iniciais de funcionamento em: